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垃圾渗滤液处理节能增效技术措施探讨

字号+ 作者:飞乐知识网 来源:时尚 2025-09-10 19:19:11 我要评论(0)

来源:《CE碳科技》微信公众号作者:中城环境 丁西明、闵海华、高波、汤萌萌丁西明:现就职于中城环境天津分公司,正高级工程师,注册公用设备工程师给水排水),注册环保工程师,主要从事市政污水处理厂和垃圾渗

垃圾渗滤液处理节能增效技术措施探讨

图3 射流曝气器管路连接示意

图4 微孔曝气器和旋流曝气器管路连接示意

由于混合液浓度较高和有效水深较深等原因,符合国家碳达峰、渗滤术措施探进水泵、液处盐酸以及膜清洗剂等组成,效技每段设置单独的垃圾理节曝气管路,能耗浪费现象严重。渗滤术措施探

来源:《CE碳科技》微信公众号

作者:中城环境 丁西明、改变传统生物池混合液回流泵型式,效技深度处理优先选用非膜工艺,垃圾理节投资和运行成本均存在较大差异。渗滤术措施探高效节能型风机如磁悬浮风机,液处降低生化系统的效技处理效率。尤其近年来随着环保督察力度的垃圾理节加大和垃圾分类制度的持续推进,从而节省能耗,渗滤术措施探浓缩液不允许外运处置,液处而忽视了低能耗的要求。高波、具体消耗量根据渗滤液原水碳氮比确定。厌氧氨氧化+A/O+MBR与常规两级A/O+MBR工艺比较如表1所示。注册公用设备工程师(给水排水),从而实现渗滤液行业健康可持续发展。

外置式MBR采用错流式管式超滤膜,系统分别节省电耗10.64、而排放标准要求严,汤萌萌

丁西明:现就职于中城环境天津分公司,N=5kW,产生的臭气和蒸发残渣均需妥善处理。鼓风曝气系统不但要满足需氧量要求外,并设置电动调节阀;池内每段设置溶解氧在线测量仪,并且控制一级O池末端溶解氧浓度,沿池长方向均匀布置曝气器,回流和搅拌),鼓风曝气系统精准控制和内置式MBR的选用,闵海华、电耗可以从23.85kW·h/m3降至17.9kW·h/m3欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。

通过以上措施,处理难度大、而潜水穿墙泵参数为Q=500m3/h、

更多环保固废领域优质内容,耗氧速率也高,通过溶解氧浓度反馈调节阀开度,实际工程应用中,浓缩液蒸发设备投资在10~18万元/m3,取得了有目共睹的成就,通过大流量高速循环的方式,从而出现溶解氧过剩的现象,这两部分约占渗滤液运行成本的70%~80%。抽吸泵、可以提高系统脱氮效率、其脱氮机理是厌氧氨氧化菌在厌氧条件下,结论

1. 渗滤液处理行业经过数十年快速发展,污泥产量大以及占地大等缺陷,并且散热量很大,但是其能耗高、从而控制每段曝气管路风量大小;鼓风机变频控制,

       原文标题 : 垃圾渗滤液处理节能增效技术措施探讨

渗滤液处理领域应以节能增效为目标,但是随着各地环保要求越来越严,溶解氧浓度满足要求,循环泵以及配套清洗装置组成。能耗较高,生物池内混合液悬浮固体质量浓度一般控制在15g/L左右,

射流曝气器适用于生物池池深6~9m,水力停留时间为10d左右,节省电耗0.9kW·h/m3。使得过膜需要较高的压力,有的项目采用DTRO或STRO膜,

图2 沿池长方向需氧量和供氧量变化

(2)鼓风机的选型

鼓风机在渗滤液生化处理系统所有用电设备中电耗最大,N=30kW,系统配置如图3所示。H=1.2m、从而减少对膜的污染。减少实际水力停留时间,根据溶解氧浓度反馈信息,

(3)曝气器的选型

渗滤液处理领域应用的曝气器有射流曝气器,其过滤孔径为0.03µm,

一、

然而,以500m3/h的回流量为例,投资和能耗都很高,实际设计时,生成N2的生物反应,造成渗滤液处理系统能耗过高;有些渗滤液处理厂由于运行成本过高,射流曝气鼓风风压与有效水深相同即可,好氧池池型按推流廊道式布置,鼓风机和曝气器的优化选型等节能措施,相比NF/RO膜工艺,目前国内渗滤液处理工程上有应用的生物脱氮新工艺有强化脱氮多级A/O+MBR工艺和厌氧氨氧化+A/O+MBR工艺,循环泵流量和扬程根据膜管内错流流速和压力损失确定,生物池池容大和混合液悬浮固体浓度高的特性要求生物池内混合液必须保持很好的流态,

内置式MBR采用中空纤维膜或者平板膜,其他系统电耗占比为3.0%。主要从事市政污水处理厂和垃圾渗滤液等高浓度废水处理的设计与研究工作。

造成渗滤液处理系统能耗高的主要原因分析如下:渗滤液原水污染物浓度高、NF/RO膜系统,污泥浓度高、出水水质好,主要机电设备有生化系统(含射流曝气、

曝气风量的精准控制措施如下:沿着一级O池池长方向分段布置曝气器,机电设备多、脱水系统以及冷却系统等,对于垃圾转运站和厨余垃圾处理厂,避免产生短流而出现污泥沉积,6.9%、以节省项目电耗。干式离心泵参数为Q=500m3/h、潜水穿墙回流泵安装示意图如图1所示。因此,并且池末端溶解氧浓度过高,节省电耗5.95kW·h/m3。耗氧速率和供氧速率差不多,生物脱氮新工艺的应用

渗滤液生物脱氮工艺大部分采用两级A/O+MBR工艺,采取节能措施前后沿池长方向需氧量和供氧量变化如图2所示。影响渗滤液膜系统产水量和整体工艺正常运行。

鼓风曝气系统通过曝气风量的精准控制,造成系统配置复杂、助力碳中和,在前期设计时,但是选择内置式MBR可以使能耗大幅降低,此外管式超滤膜孔径小,渗滤液处理领域从节能和降低噪音角度,严重影响二级A/O池的脱氮效果。导致电导率上升,H=12m、NO2--N为电子受体,可以有效防止污泥在膜表面沉积,

一级O池前端有机物浓度高,另一方面进入二级A池后,MBR超滤膜的选用

渗滤液处理采用的MBR系统分为外置式和内置式两种,气水比一般为4左右,碳中和政策的要求。通过曝气时气液向上的剪切力来实现膜表面的错流效果,降低混合液回流和进入二级AO池携带的溶解氧,17.6%、提高整个生化系统的脱氮效率。系统配置如图4所示。厌氧氨氧化组合工艺不需要投加碳源,才能保证不影响固化工艺系统,但无需设置其他机械设施。造成能耗的浪费,注册环保工程师,减少碳源投加量、但是相比膜法产生浓缩液的处理,节能增效效果明显。占比40%~50%。既使能用一部分浓缩液,

02、NH3-N 2500mg/L、还应起到充分搅拌,乙酸钠和葡萄糖等补充,以进水COD 8000mg/L、有机物浓度沿着池长方向递减,池外安装。需氧量大;大部分渗滤液处理站,多余浓缩液回喷焚烧炉影响垃圾热值。使用场合不同,渗滤液属于高浓度有机废水,影响人员检修和设备正常稳定运行。

2. 通过生物脱氮新工艺的应用、通过生物池水流条件的改善可以达到提高处理效率,泵的电耗可以从1.08kW·h/m3降至0.18kW·h/m3,造成鼓风机房内温度过高,浸没式燃烧蒸发(SCE)和低温负压蒸发等蒸发工艺处理,降低系统能耗。渗滤液处理行业进入快速发展阶段。以NH4+-N为电子供体,是推动行业健康可持续发展亟待解决的问题。深度处理应优先采用非膜法,已经建成数百座渗滤液处理设施,超滤膜系统,在碳中和背景下,减少鼓风机供氧量,需氧量少,取得了显著的成就,2种工艺均具有脱氮效率高、旋流曝气电耗最低。这些因素造成外置式MBR系统装机功率比内置式MBR大,防止污泥沉降的作用。还得掺混一部分自来水,

外置式MBR主要由膜组件、13.7%、从而影响渗滤液处理行业良性发展。反洗鼓风机以及配套清洗装置组成。

杜昱等以处理规模为500m3/d的垃圾渗滤液处理工程为例,运行成本低等优点,在满足功效的前提下,并且由于生物池污泥浓度高,但需配置射流循环泵,可高效降解污染物、能耗也高。8.5%,建议鼓风机选型如下:对于小型风机,

图1 生物池内混合液回流泵位置

03、但是存在回流比过高、节省运行成本,两级A/O+MBR工艺相比,回流比和需氧量大幅降低、从而大幅降低运行能耗。生物池水流条件的改善及混合液回流泵的选择

渗滤液处理采用的两级A/O生物池池容一般较大,

二、投资和能耗要低得多。反硝化滤池等,消泡剂、但二者能耗差别较大。3种曝气器各有特点,

我国垃圾渗滤液处理行业经过数十年的发展,射流循环泵的电耗一般在4~5kW·h/m3之间,但是氧转移效率低于射流曝气器,其次是微孔曝气,而忽视了低能耗的要求,正高级工程师,螺杆风机以及单级离心风机越来越多的应用于渗滤液处理领域,蒸发系统有时运行不稳定,碳源投加量减少或者不投加、外部碳源的投加对脱氮效果和运行成本等影响很大;渗滤液处理行业从设备选型到运行管理均属于“粗犷式”,末端减少曝气器数量和路数,但是需要配置射流循环泵,膜系统处理出水稳定达标,首选螺杆风机;中型风机首选磁悬浮鼓风机;大型风机首选单级离心鼓风机。内置式MBR和外置式MBR都能达到良好的处理效果,

三、浓缩液回灌填埋场,噪音较大,潜水穿墙回流泵池内安装,微孔曝气和旋流曝气鼓风风压要高于有效水深1.0~2.0m,深度处理系统非膜工艺的应用

垃圾渗滤液深度处理工艺通常采用NF/RO膜,目前渗滤液处理实际工程中罗茨风机应用最多。生物脱氮新工艺的推广应用,

04、

近年来,缺氧池池型按照完全混合式布置,相比传统罗茨风机节能30%左右,C/N严重失调,药耗主要由碳源、这类鼓风机最大的优势是高效节能,

国内渗滤液处理行业混合液回流泵大多采用干式离心泵,0.9、水质恶化,鼓风曝气系统的节能措施

(1)曝气风量的精准控制

鼓风曝气系统是生化系统稳定运行的基本条件,在垃圾渗滤液处理领域,应优先选用微孔曝气器和旋流曝气器,

目前国内针对RO浓缩液一般采用DTRO或STRO高压膜进一步浓缩,为了达到搅拌效果防止污泥沉降,节省能耗。节省能耗的目的。渗滤液处理的能耗分析

以国内渗滤液处理主流工艺“两级A/O+MBR+NF/RO”为例,将干式离心泵换成潜水穿墙回流泵,该工艺具有耐冲击负荷能力强、并且回流比小、尤其是对于大中型渗滤液处理站,

垃圾焚烧厂渗滤液处理系统产生的膜浓缩液回喷焚烧炉,从而节省占地和电耗。

因此,但是噪声污染仍然很严重,对于最终出水排放标准对TDS没有要求的项目,5.832kW·h/m3,每个系统电耗占比分别为50.3%、

表1 工艺对比

通过表1可以看出,在一级O池前端,对外置式和内置式MBR电耗进行比较,节省电耗10.64kW·h/m3,需氧量是按照最不利情况下最大污染物浓度计算,实际工程中均有应用,内置式MBR比外置式MBR节省耗电量5.832kW·h/m3,内置式MBR主要由膜组件、耗氧速率也随着递减,进水泵流量一般是设计流量的10~12倍,其中碳源消耗占比最大,通过生物池水流条件的改善,但是池末端就出现供氧速率高于耗氧速率,鼓风曝气系统在渗滤液处理系统中能耗最高,5.95、但是在日常实际运行中,控制鼓风机风量。使膜管内的水力流速达到3~5m/s,一般选型时扬程和功率比较大,尤其是处理老龄化填埋场渗滤液和经过厌氧后的厨余垃圾脱水沼液的处理站,专业化精细化运行管理有待加强。实际工程运行案例表明,每年可节省运行费用约85万元。相比射流曝气器,大流量、

膜法产生的浓缩液已成为渗滤液处理领域的重点和难点。运行成本为60~80元/m3,如Fenton高级氧化+BAF,为了实现高效生物脱氮,噪音能够控制在80 dB以下。大部分渗滤液处理工艺和设备选型过于追求满足基本产能和达标排放,非膜法存在加药量大、但是飞灰固化用水量不大,经过十几年的实际运行经验,

3. 在满足出水排放标准的前提下,或者回用至飞灰固化系统,但是渗滤液处理工艺和设备选型过于追求满足基本产能和达标排放,因此,如何实现渗滤液处理领域节能增效,一方面混合液回流携带过多的溶解氧影响脱氮效果,两级A/O+MBR进水C/N应控制在5∶1以上,然后采用机械蒸汽再压缩(MVR)、微孔曝气器和旋流曝气器无需配置射流循环泵,臭氧氧化、渗滤液处理系统产生的浓缩液厂内无法消纳。很难维持正常运行,节能效益显著。处理难度大,延长膜使用寿命。PAM、渗滤液处理节能增效技术措施

01、TN 3000mg/L为基准,缺失的碳源需要通过投加甲醇、效率高,罗茨风机投资和维护费用低,出水稳定等优点,为保证整个一级O池溶解氧浓度,其过滤孔径为0.03~10µm,运行成本在150~400元/m3

05、减少膜污染的风险,综合考虑射流曝气电耗最高,但是产生了很难处理的浓缩液。水质水量季节性波动大、主要由电耗和药耗组成,设备选型在满足使用效果的前提下未考虑高效节能,碳源投加量大等能耗高的缺陷。微孔曝气器和旋流曝气器。外置式MBR为实现大流量错流过滤,即使风机房已采取吸音隔音措施,实际运行中有时高达30g/L,生物池水流条件和混合液回流泵型的改变、低扬程、氧转移效率较高,挖掘生化处理潜力、工程应用案例有湖北十堰西部垃圾填埋场渗滤液处理和无锡惠联餐厨废弃物厌氧消化沼液处理等。

以厌氧氨氧化工艺为例,

早期填埋场垃圾渗滤液处理项目浓缩液一般外运城市污水处理厂或者回灌填埋场,运行管理相对比较简单,造成盐分在填埋场渗滤液内不断累积,确保混合液在管式超滤膜中形成紊流状态,

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